日前,電建核電公司技術人員立足本職崗位,從點滴做起,多措并舉深挖內(nèi)潛,優(yōu)化設計,有效解決了影響施工生產(chǎn)的難題。
巧換材料實現(xiàn)雙贏。鋼內(nèi)筒保溫原設計施工為超細玻璃棉氈板塊,板塊與板塊交界位置各焊接一道保溫栓釘,由于市場多為卷材玻璃棉氈,板塊不僅采購困難且較卷材施工周期長。技術人員通過與設計單位的不斷溝通,選用卷材玻璃棉氈代替板塊玻璃棉氈,在保溫栓釘間距不變的前提下減少了保溫釘數(shù)量,且卷材施工易施工,保證了整體保溫效果的同時,加快了施工進度,降低了施工成本,實現(xiàn)雙贏;
優(yōu)化設計,加快施工進度。圖紙設計煙囪鋼內(nèi)筒水平焊縫按一級質(zhì)量要求,一級焊縫采用100%X射線探傷,經(jīng)與設計及總包溝通,全焊透的一二級焊縫采用超聲波探傷進行內(nèi)部缺陷的檢驗,超聲波探傷不能對缺陷做出判斷時,采用射線探傷,此舉不僅節(jié)省了人力物力財力,更是大大加快施工進程。
巧改變降難度提工效。鋼內(nèi)筒鈦鋼復合板內(nèi)側接縫處需要先焊接一道鈦塞條,外側另加一道鈦貼條,因內(nèi)側鈦塞條焊接時會產(chǎn)生焊縫高度,即使微小的焊縫高度也會對外側鈦貼條焊接造成不利影響,施工周期長、難度大,經(jīng)與業(yè)主單位溝通,取消內(nèi)側鈦塞條增大外側鈦貼條,在材料費用不變的情況降低了施工成本,亦縮減了施工周期。
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