經(jīng)過(guò)55天的努力,國(guó)電福州發(fā)電有限公司順利完成引增合一改造項(xiàng)目,#2機(jī)組一次點(diǎn)火成功、并網(wǎng)運(yùn)行,風(fēng)機(jī)振動(dòng)、溫度等各運(yùn)行參數(shù)均處于優(yōu)良水平。正當(dāng)生產(chǎn)工作有條不紊進(jìn)行時(shí),5月21日12:25,#2機(jī)組負(fù)荷攀升至420MW,引風(fēng)機(jī)出現(xiàn)失速現(xiàn)象。福州公司緊繃安全弦,強(qiáng)化生產(chǎn)一線(xiàn)部門(mén)協(xié)調(diào)合作,在盡可能提高機(jī)組帶負(fù)荷能力的同時(shí),力求在最短時(shí)間內(nèi)找到失速原因及解決措施。
迅速響應(yīng),眾志成城。為摸清引風(fēng)機(jī)失速根本原因,福州公司生產(chǎn)一線(xiàn)技術(shù)骨干協(xié)同組建了專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)排查小組,第一時(shí)間聯(lián)系風(fēng)機(jī)廠(chǎng)、中試所、國(guó)電電科院、西安熱工院等技術(shù)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng),共同排查分析。并多次組織專(zhuān)題分析會(huì),聽(tīng)取技術(shù)小組和專(zhuān)家的細(xì)致分析及意見(jiàn)建議,有效推進(jìn)引風(fēng)機(jī)失速故障處理的進(jìn)程。
協(xié)同作戰(zhàn),攻關(guān)克難。引風(fēng)機(jī)出現(xiàn)失速后,生產(chǎn)各部門(mén)各司其責(zé),相互協(xié)調(diào),通過(guò)退出吸收塔循環(huán)漿液泵運(yùn)行、降低電除塵入口煙氣溫度、停運(yùn)單側(cè)風(fēng)組等運(yùn)行調(diào)整手段,以及檢測(cè)煙風(fēng)系統(tǒng)各段設(shè)備阻力和引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口靜壓、進(jìn)口動(dòng)壓等技術(shù)檢測(cè)手段,全面排查引風(fēng)機(jī)失速原因。經(jīng)過(guò)加班加點(diǎn)的調(diào)試調(diào)整及檢測(cè)驗(yàn)證,確定引風(fēng)機(jī)失速原因?yàn)樾乱L(fēng)機(jī)性能與鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)阻力參數(shù)不匹配,引風(fēng)機(jī)在540MW負(fù)荷以上易發(fā)生失速現(xiàn)象。
精準(zhǔn)施策,高效應(yīng)對(duì)。原因明確后,福州公司一方面通過(guò)調(diào)整機(jī)組燃煤、煙氣溫度等手段,降低風(fēng)機(jī)比壓能,使風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況調(diào)整到穩(wěn)定區(qū)內(nèi)。另一方面開(kāi)展各負(fù)荷工況下的試驗(yàn)分析,及時(shí)校核風(fēng)機(jī)性能曲線(xiàn),改進(jìn)風(fēng)機(jī)葉片型線(xiàn),確保風(fēng)機(jī)葉片改型后性能達(dá)到最優(yōu)。期間,各生產(chǎn)部門(mén)協(xié)同作戰(zhàn),成功將機(jī)組負(fù)荷從420MW穩(wěn)定提升至540MW左右,有效助力了迎峰度夏工作。此外,福州公司督促跟蹤風(fēng)機(jī)選型、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)流程,確保風(fēng)機(jī)盡快投入運(yùn)行,機(jī)組盡早實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。
福州公司強(qiáng)化部門(mén)間協(xié)同合作,高質(zhì)量高效率地完成引風(fēng)機(jī)失速原因分析和處理,以實(shí)際行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)“四個(gè)協(xié)同“,為扭虧為盈和迎峰度夏工作添磚加瓦。