截至5月26日,國家能源集團準能集團設備維修中心工程機械車間技術創(chuàng)新緊固的回轉減速機,已在設備上試用了3個月,運行狀態(tài)良好,成功解決了24H平路機回轉減速機異常松動的難題。
平路機在作業(yè)中,鏟刀機架轉動頻繁,內部齒條與回轉減速機驅動齒圈長期磨損撞擊,不僅需要定期更換齒圈,同時處理減速機滲油故障也要拆卸回轉減速機固定基座。長期以來,反復拆裝致使回轉減速機基座螺孔外部變形、內部螺紋損傷,導致回轉減速機松動后損壞,而處理此故障不僅費時費力,檢修成本也成倍增長。
為徹底解決這一難題,該車間組織技術人員深入分析松動原因、反復研究可行性方案,創(chuàng)新解決方法,決定利用刻磨機把原直徑1厘米螺孔擴大至2厘米。同時,設置了螺孔定位器,保證軸度相同,創(chuàng)新采用高強度螺栓配合雙鎖緊螺母的緊固方式。此外,為防止螺栓松動,將原來普通墊圈改良為防松彈墊,考慮到基座后方受力更大,在基座后方和母體分別焊接厚度2.5厘米、長5厘米兩塊鋼板,用4道直徑2.5厘米大牙徑螺栓和配套螺母連接,制作成鎖緊裝置,確保基座能承受更大的沖擊力和旋轉扭力。
此問題的攻克,不僅大大降低了設備故障率,節(jié)約了維修成本,同時還增強了員工創(chuàng)新創(chuàng)效意識。?
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